Un
Diario de Alineación
Los
por menores de un trabajo de alineación de 4 días.
Por
John Piotrowski
En
la primavera del 2002, nuestra compañía fue contratada para alinear
un sistema compresor central de gas y medir fuera de línea a correr
(OL2R, por sus siglas en ingles) el movimiento de la maquinaria
utilizando alineación óptica y el Sistema de Conexión de Tubería de
Barra de Bolas (BRTC, por sus siglas en ingles). Íbamos también a
medir la vibración en el arranque y en condiciones altas de presión
de bolas. Los resúmenes siguientes, en el formato de diario, nuestro
proceso de alineación y nuestras observaciones y recomendaciones.
...
Martes 19 de marzo del 2002
Quite los Calces bajo el compresor y mida el grosor de cada paquete
como se muestra en la Figura 1. Verifique si existen condiciones de
'pies suaves' en el compresor anclando una base magnética cerca del
perno del pie sureste, coloque un indicador de esfera (dial) encima
del pie motriz y aflojó el perno. Ningún movimiento fue observado en
ese pie. De uno en uno, afloje los pernos y no observe movimiento de
la caja del compresor. Incapaz de meter 2 mili pulgadas del
calibrador de espesor debajo de cualquiera de los cuatro pies del
compresor.
Figura 1 calces para la corrección del “pie suave”
Realicé un procedimiento semejante al motor. El calce existente es
mostrado también en la figura 1. Verifique por condiciones de pies
suaves en el compresor anclando una base magnética cerca del perno
del pie noreste, coloque un indicador de esfera encima del pie
motriz y afloje el perno como se muestra en la figura 2. Un
movimiento de 3 mili pulgadas se observo en ese pie. De uno en uno,
afloje los 3 pernos restantes y se observó un total de diez mili
pulgadas de movimiento. Levante el motor para limpiar las caras
inferiores de los pies motrices y los puntos de contacto de la base.
Descubriendo que las caras inferiores de los pies motrices estaban
"huecas", esto es, el patrón de contacto en cada pie era media
pulgada de ancho en forma de herradura como se muestra en la Figura
3. Porque el pie era de 3.5” de ancho, los calces tamaño B (3" X
3”) no fueron lo suficientemente anchos para contactar parte del
contacto en forma de herradura del patrón de contacto por lo tanto
los calces tamaño C (4" X 4”) fueron instalados. Las condiciones de
espacios fueron medidas con calibradores de relleno y se cortaron e
instalaron calzas de pie suave como se muestra en la figura 1. Se
empezó instalando primero 200 mili pulgadas en ambos pies traseros y
215 mili pulgadas en los pies delanteros. El método Indicador de
Desempeño Inverso realizado entre el motor y el compresor como se
muestra en la figura 4. Instalados adicionalmente 55 mili pulgadas
de calces bajo los pies externos.
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Figura 2 Verificando el peso con un indicador dial
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Figura 3 Cara inferior hueca del pie motriz |
Figura 4 toma de medida de la alineación del eje utilizando el
método Indicador de Reversa
Miércoles
20 de
marzo del 2002
Termine la alineación del motor y el compresor en la dirección
lateral. La Figura 5 muestra la posición inicial y final de la
alineación. Preparar los dibujos para fabricar los Brackets para
detener el sistema BRTC en el lugar. Pegar los objetivos de
plataforma óptica de hierro angular al motor y el compresor. Colocar
los Brackets BRTC al motor y al compresor y modificar los Brackets
para posicionar el equipo de BRTC. Había 8 mili pulgadas de TIR
(Total Indicated Runout) en el Hub de acoplamiento del compresor con
el puno mas alto en la misma posición angular como el tornillo fijo
que indica la posibilidad que el hoyo del hub es demasiado grande.
Este hub
tuvo 2
mili
pulgadas
de TIR.

Figura 5 Modelos inicial y Final de la alineación del Eje
Jueves 21 de marzo del 2002
Montar los brackets y el equipo de BRTC en el motor y el compresor
como se muestra en las figuras 6 y 7. Nivele la plantilla de
conexión óptica como se muestra en la Figura 8, configure los
objetivos de escala en plataformas, mida las posiciones "frías"
fuera de línea (off-line) en fines interiores y exteriores del motor
y el compresor. Capturar los espacios "fríos" en el sistema de BRTC
fuera de línea (off line). Arrancar el compresor central y del sur a
las 1105 Horas. Empezar a capturar datos con el sistema de BRTC y el
equipo óptico de alineación. Operar las unidades hasta que el tanque
de almacenamiento de Gas alcance 22 psig. Cierre compresor central y
permita que alcance nuevamente la temperatura ambiente.
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Figura 6 Configuración BRTC |
Figura 7 Configuración BRTC |
Figura 8 Configuración de la Alineación Óptica |
Viernes 22 de marzo del 2002
Medir las posiciones off line otra vez después de que la unidad se
enfrió a temperatura ambiente y entonces desconectar la
instrumentación OL2R.
Observaciones, Comentarios y Datos de Soporte
Como se muestra en la Figura 1, el problema de pie suave que existió
en el motor central fue principalmente debido al grosor desigual de
las calzas en los bordes interiores y exteriores del motor. Los
grosores ligeramente desiguales en el compresor no parecieron
afectar o causar una condición de pie suave allí sin embargo.
La
figura 9 muestra la línea de tiempo con los datos de elevación de la
alineación óptica, la presión de las bolas, la corriente motriz,
temperatura del agua, y los datos interiores y exteriores de la
temperatura de los cojinetes del compresor. Debido a la posición de
la tubería, del cableado, y del espacio obstaculizado, no pude
utilizar el equipo óptico de alineación para la captura lateral de
los datos del movimiento. La Figura 10 muestra los datos tabulares
capturados con el sistema BRTC.
Figura 9
– Datos de OL2R y R2OL usando el equipo de alineación óptico

Figura 10 - OL2R y R2OL usando el equipo BRTC
Figura 11 - OL2R y R2OL en posición vertical del eje off-line
utilizando el equipo de alineación óptico.
La
Figura 11 muestra los resultados del movimiento observado de off
line a condiciones de operación y de condiciones de operación a off
line con el equipo óptico de alineación en dirección vertical
(Perfil). La Figura 12 muestra los resultados del movimiento
observado off line a condiciones de operación y de condiciones de
operación a off line con el equipo de BRTC en dirección vertical
(Perfil). La Figura 13 muestra los resultados del movimiento
observado off line a condiciones de operación y de condiciones de
operación a off line con el equipo óptico de alineación en dirección
vertical (Perfil). La Figura 14 muestra los resultados comparativos
de ambos métodos de alineación. Advierta que en todos los casos
(óptico y BRTC) el compresor se movió HACIA ABAJO (un promedio de 7
mili pulgadas en el interior/extremo norte) y HACIA ABAJO (un
promedio de 10 mili pulgadas en el borde externo sur) con respecto a
la línea central de la rotación del motor en condición de off line a
condiciones de operación. Aunque esto sea contrario de lo que
suponíamos que sucedería, ambos métodos indican que el compresor
parece moverse hacia abajo con respecto al motor. Basado en los
datos completos con el sistema de BRTC, el movimiento lateral del
compresor se movió de forma distinta cuando va de off line a
condiciones de operación comparado con las condiciones de operación
a off line.
Figura 12 - OL2R y R2OL Utilizando el equipo BRTC.
Fig 13 -
OL2R y R2OL off-line lateral usando el equipo BRTC.
Figura 14 – Resumen de la Posición del eje utilizando ambos
sistemas.
Además de los datos de la temperatura del cojinete recolectados en
el compresor durante la inspección OL2R, mas tarde comencé a
advertir que las temperaturas de cojinete en el compresor sur
parecían ser 30-40 grados más calientes que en la unidad central. Yo
no estoy seguro por qué esto sucedía ya que el consumo de corriente
del motor en ambas máquinas era casi lo mismo.
Como se indico en la tabla de la Figura 9, había por lo menos un
aumento de 100 grados F en la temperatura en los cojinetes de off
line a condiciones de trabajo. ¿Pero por qué apareció que el
compresor se movió hacia abajo? Durante la operación, advertí
también que había una diferencia en la temperatura entre las cajas
del cojinete donde los sensores de temperatura son localizados y la
propia caja del compresor, que estaba más fresco que las áreas de la
caja del cojinete. No es raro para un caso de maquinaria exhibir una
diferencia de temperatura entre la ubicación del cojinete y otros
puntos en la caja de la máquina. La línea central del eje cambiará
su posición (generalmente aumento hacia arriba) sólo si la caja
entera de la máquina hace un cambio en la temperatura (generalmente
aumento) de off line a condiciones de operación. No se sabe
exactamente por qué el compresor se movió hacia abajo, pero puede
ser debido a la expansión o a la contracción de la succión y la
descarga que conducen por la tubería conectado al compresor.
Las
Figuras 15 y 16 muestran los datos de vibración capturados en el
compresor central. Los datos de vibración en las unidades central y
sur se tomaron inmediatamente después del arranque y después
nuevamente para comparar las graficas de espectro de vibración en el
arranque vs. Alta presión de las bolas.

Figura 15 – Datos del espectro de Vibración del Motor en el
compresor central.

Figura 16 - Datos del espectro de Vibración del Motor en el
compresor central.
Los
siguientes picos espectrales de vibración fueron predominantes en
los datos:
1190 cpm – velocidad operacional
8377 cpm - aproximadamente 7 veces la velocidad operacional (posible
defecto del cojinete?)
9510 cpm - 8 veces la velocidad operacional (iguala el número de
aspas)
19035 cpm - 16 veces la velocidad operacional (duplica el número de
aspas)
28562 cpm - 24 veces la velocidad operacional (triplica el número de
aspas)
Advierta en los datos de vibración del compresor de gas (Figura 17)
que los picos 19035 y 28562 cpm cambian en amplitud de arranque a
condiciones de presión alta. También note que el nivel de vibración
general va de 0,02 a 0,06 pulgadas por segundo, que es muy bajo.
Pienso que advertí que las amplitudes generales de vibración
demostraban como en el sistema de adquisición de datos mostraban los
niveles de amplitud mucho más alto que eso (0,3 ips?). Usted puede
querer verificar la calibración de sus entradas de sensor de
vibración en el sistema de adquisición de datos.
Conclusiones
y
Recomendaciones
Las
8 mili pulgadas del TIR en el compresor es más que la cantidad
máxima recomendada (5 mili pulgadas) para esa velocidad de eje pero
los datos de vibración en el cojinete interior del compresor (donde
aparece generalmente) muestra que no parece tener un efecto
significativo en la amplitud de la vibración de la velocidad de
operación. Basado en la inspección OL2R, mi recomendación es de
alinear los motores y los compresores con el conjunto de compresor 7
mili pulgadas más alto en el plano interior del perno y 10 miles más
alto en el exterior del plano del perno como se indica en la figura
14. Actualmente el motor esta 2 mili pulgadas más abajo en el borde
externo y 3 mili pulgadas mas abajo en el fin interior como se
muestra en la Figura 5. Aunque esto no sea precisamente donde el
motor debe ser posicionado basado en la inspección OL2R, no es
necesario cambiar inmediatamente la alineación de esta unidad ya que
se encuentra dentro de 1,5 milis por pulgada en esta posición basada
en la nueva información. Recomendaría también que un "se encontró
como" verificación de alineación es hecho en los compresores norte y
sur y que son verificados para condiciones de pies suaves.
Adicionalmente, calces más grandes (tamaño C) deben ser instalados
bajo los pies motrices de estas dos unidades. Como se menciono
antes, advertí también que había una diferencia significativa entre
los niveles generales de la vibración que medí (alrededor de 0,03
ips) y lo que fue medido por los sensores permanentemente instalados
de la vibración (0,30 ips). Recomendaría que los sensores sean
verificados para calibración y que el sistema de adquisición de
datos esta convirtiendo las salidas de los sensores correctamente.
John Piotrowski es presidente de Turvac, Inc que proporciona a la
industria con capacitación industrial en alineación del eje,
análisis de vibración, balanceo y análisis de desempeño. Realiza
servicios de campo en realineación de maquinaria, inspecciones de
movimiento de maquinaria de off line a condiciones de operación,
balanceo, y monitoreo de desempeño. John es el autor de los libros
de trabajo “The Shaft Alignment Handbook” (© Marcel Dekker, 1986) y
“Basic Shaft Alignment Workbook”. John se encuentra trabajando
actualmente en una tentativa de un libro electrónico titulado
“Turvac Field Service Files”, que ayudara a las personas para
aplicar los principios y métodos cubiertos en el libro “Shaft
Alignment Handbook”. Este artículo es uno de los muchos casos de
estudio que incluirá en su libro electrónico.
John
esta
felizmente
casado
con 3
hijos y 6
nietos.
Le
gusta pescar, el campismo, el rafting y además hace una gran salsa.
John puede ser contactado en el teléfono 513- 932-2771 o en
contactus@turvac.com